河北冀泵源水泵制造有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 離心泵
煙氣脫硫泵維修-河北冀泵源-煙氣脫硫泵
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河北省保定市
主營(yíng)產(chǎn)品
密封
LC、LCF常用密封為HTM單端面機(jī)械密封 常見(jiàn)泵型號(hào)如下:LCF200/410I LCF150/300I LCF150/350I LCF125/405I LCF100/350I LCF80/400I LCF80/450I LCF65/400I LCF65/350I LCF65/310I LCF50/350I LCF50/400I
該密封主要用于電廠煙氣脫硫工位上,動(dòng)、靜環(huán)均為SiC,基體材料為904或2605。這種機(jī)械密封可在CL-離子含量達(dá)20000ppm,含固量30%的環(huán)境下使用,壽命可達(dá)一年。
在泵運(yùn)行平穩(wěn)時(shí)可以不采用連續(xù)沖洗,但在開(kāi)車以及停車前2天需要接沖洗水。在正常使用中須保證一周沖一次,每次沖洗時(shí)間大于10分鐘。密封沖洗水質(zhì)要求為清潔液體,不含固體顆?;蚱渌资姑芊舛氯慕橘|(zhì);基本原理化學(xué)原理:煙氣中的SO2實(shí)質(zhì)上是酸性的,可以通過(guò)與適當(dāng)?shù)膲A性物質(zhì)反應(yīng)從煙氣中脫除SO2。密封沖洗水管接口均為G1/4;密封沖洗水的水壓為0.1-0.2MPa,沖洗水量為4~10L/min;
建議用戶采用連續(xù)沖洗,可以延長(zhǎng)密封使用壽命。
內(nèi)裝式單端面機(jī)械密封平常不需維護(hù),當(dāng)有泄漏時(shí),通過(guò)調(diào)整軸向調(diào)整螺栓,使葉輪往后移動(dòng),增加彈簧壓縮量,可達(dá)到無(wú)泄漏。但軸封泄漏量較大時(shí),可以斷定密封件已損壞,應(yīng)立即檢修,檢修時(shí)應(yīng)對(duì)磨損的密封面進(jìn)行研磨,對(duì)無(wú)法修復(fù)的密封環(huán)應(yīng)更換。這樣可使泵在拆卸葉輪、機(jī)械密封和軸組件時(shí)無(wú)須拆卸泵的進(jìn)出口管線。每次拆裝機(jī)封時(shí),靜環(huán)處的O形圈必須更換。
脫硫除塵循環(huán)泵工作原理和適用范圍
脫硫除塵循環(huán)泵工作原理:脫硫除塵循環(huán)泵在運(yùn)行時(shí),葉輪的背葉片的離心作用使密封盒腔體中壓力降至負(fù)壓狀態(tài),受負(fù)壓的吸力作用,球形彈性圈徑向膨脹,軸向收縮作用于靜環(huán)的頂推力下降,動(dòng)靜環(huán)之間的比壓降低,降低處于無(wú)壓接觸狀態(tài)下運(yùn)行,只有很少的磨擦,磨損極少,因此密封壽命很長(zhǎng),而其它鋼絲彈簧頂推的機(jī)封則無(wú)法達(dá)到這樣的效果。二、脫硫漿液循環(huán)泵鍋爐方聯(lián)合風(fēng)機(jī)出力加大,也加大了漿液循環(huán)泵的阻力,致使?jié){液循環(huán)泵電流的減小,相反引風(fēng)機(jī)的導(dǎo)葉減小使得吸收塔內(nèi)部壓力減小,漿液循環(huán)泵運(yùn)行阻力減小,致使循環(huán)泵電流增大。如果彈簧壓緊力低,則泵內(nèi)壓力升高時(shí)流體外泄,若彈簧壓力增加,可防止高壓流體的外泄,但卻增加了動(dòng)靜環(huán)的磨擦,縮短了使用壽命,是一個(gè)很難處理的兩難選擇。
脫硫除塵循環(huán)泵開(kāi)機(jī)不泄漏因?yàn)槭莾?nèi)安裝式機(jī)械密封,動(dòng)環(huán)旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力方向與液體的泄漏方向相反,液體受動(dòng)環(huán)離心力的排斥,不能外泄,加之密封部位的流體是負(fù)壓區(qū),液體不會(huì)外泄。
脫硫除塵循環(huán)泵襯里材料的選定:
聚氨酯橡膠,適用于有大顆粒含固量高的崗位
耐磨不銹鋼,適用于溫度高于90℃的崗位
超高分子量聚乙烯 ,適用于一般性磨蝕崗位
脫硫除塵循環(huán)泵密封的選定:
①泵吸入口液位低于泵吸入口中心位置的崗位以及有可能空運(yùn)轉(zhuǎn)的崗位選用ZⅠ型帶外接冷卻水的自平衡機(jī)械密封。不可能斷液和不開(kāi)空機(jī)的崗位選用不帶冷卻水的自平衡密封。
②自平衡機(jī)械密封--含固在20%以內(nèi)的料漿或清液,K型動(dòng)力密封--含固量大的漿體的輸送
③揚(yáng)程在2米以上的崗位,請(qǐng)選用G3機(jī)械密封。
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脫硫漿液循環(huán)泵為吸收塔的重要核心部件
脫硫漿液循環(huán)泵為吸收塔的重要核心部件,其運(yùn)行出力的大小將直接影響到脫硫漿液循環(huán)泵的效率,初步分析,大致有以下幾點(diǎn)原因:一、脫硫漿液循環(huán)泵停運(yùn)氧化風(fēng)機(jī)時(shí),A、B、C、D漿液循環(huán)泵電流皆不同程度的下降,究其原因?yàn)?,本脫硫吸收塔為垂直逆流噴淋塔,氧化風(fēng)管網(wǎng)布置在吸收塔漿液池的5.5m高處,一般液位保持在9m,漿液池的上部為氧化空氣富集區(qū),氧化風(fēng)機(jī)的停運(yùn)使得上部富含氧化空氣的漿液被漿液循環(huán)泵打循環(huán),由于空氣量瞬間增大,減小了循環(huán)泵的出力,致使?jié){液循環(huán)泵電流減小。
二、 脫硫漿液循環(huán)泵鍋爐方聯(lián)合風(fēng)機(jī)出力加大,也加大了漿液循環(huán)泵的阻力,致使?jié){液循環(huán)泵電流的減小,相反引風(fēng)機(jī)的導(dǎo)葉減小使得吸收塔內(nèi)部壓力減小,漿液循環(huán)泵運(yùn)行阻力減小,致使循環(huán)泵電流增大。
三、大幅度降低吸收塔液位,使得吸收塔內(nèi)部壓力下降,也可以使循環(huán)泵電流下降,但值得注意的是吸收塔液位的降低,會(huì)影響脫硫效率,使?jié){液氧化的空間減小,從而影響石膏的品質(zhì),進(jìn)而影響脫硫效率。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),我國(guó)已建和在建的電廠煙氣脫硫項(xiàng)目共計(jì)159套,總裝機(jī)容量6500萬(wàn)KW,其中采作石灰石(石灰)/石膏濕法脫硫的有130多套,總裝機(jī)容量超過(guò)5900萬(wàn)KW。
四、 脫硫漿液循環(huán)泵進(jìn)口濾網(wǎng)堵塞,電流也會(huì)降低,此時(shí)會(huì)伴隨進(jìn)口管道振動(dòng),處理壓力降低。
五、本電廠于2015.04.01.00.10發(fā)現(xiàn)#5塔漿液循環(huán)泵電流皆不同程度的降低,尤其是#5D漿液循環(huán)泵電流漿液低了約4A(正常82.3A),且在鍋爐燃燒1250mg/m3低硫煤的情況下,效率僅為95.2%(漿液PH值5.5),現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)#5地溝有大量泡沫,在向#5塔加入約400ml消泡劑后,#5A、B、C、D漿液循環(huán)泵電流恢復(fù)正常(皆上升約4A左右),同時(shí)效率升至97%:
脫硫漿液循環(huán)泵初步分析原因?yàn)椋?5電除塵除塵效率不高,大量灰塵進(jìn)入#5塔,形成漿液嚴(yán)重污染,尤其是一電場(chǎng)1A1、2A1電場(chǎng)高壓不能正常運(yùn)行,出力較低,造成漿液泡沫量增大,當(dāng)漿液含空氣>3%時(shí),漿液循環(huán)泵出力將大大降低,電流下降,液氣比降低,削弱了漿液的吸收能力,造成脫硫效率降低。為了避免此類事件發(fā)生應(yīng)做到:
1、提高電除塵效率
2、加強(qiáng)脫水,置換漿液
3、跟蹤工藝水品質(zhì)
4、適量加入消泡劑