

湖北華信盛科環(huán)保設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 脫硫除塵設(shè)備
窯煙電捕焦油器型號-湖北華信盛科-電捕焦油器供應(yīng)
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焦化廠生產(chǎn)車間的主要工作為凈化煤氣及回收化工產(chǎn)物。集氣管處被冷卻后的煤氣進入橫管初冷器在一段循環(huán)水、二段制冷水的冷卻后煤氣溫度由80℃左右降至22℃左右,因此煤氣中的焦油成霧狀,大部分的焦油被氨水噴灑并隨之進入澄清槽,其他小部分的焦油霧隨煤氣進入電捕焦油器,經(jīng)電捕焦油器電捕后的煤氣含焦油量小于50mg/m3,達到工藝指標。
若電捕焦油器處置不妥,使煤氣中的焦油含量過高,勢必會對鼓風機形成負擔,減少鼓風機使用壽命,容易導(dǎo)致事故發(fā)生,增大事故頻發(fā)率;含過高焦油霧的煤氣進入脫硫工段時,焦油會附著在脫硫塔輕瓷填料上,導(dǎo)致設(shè)備阻力增大,污染脫硫液,還會造成再生塔中硫泡沫生產(chǎn)困難,脫硫液無法再生,H2S在脫硫液中逐步飽和,脫硫液吸收H2S能力降低,煤氣質(zhì)量惡化;煤氣經(jīng)過硫銨工段時若含過量焦油,容易導(dǎo)致煤氣預(yù)熱器的堵塞,給操作帶來影響,母液噴灑后酸焦油留在飽和器內(nèi)部,導(dǎo)致裝備阻力增大,硫銨結(jié)晶質(zhì)量降低,同時阻礙了煤氣中氨的吸收;從飽和器出來的煤氣進入苯工段的終冷塔,大量的焦油霧滴再次冷卻后著于終冷塔內(nèi), 使終冷塔阻力上升,通過洗苯塔時還會有部分的焦油進入洗油中影響洗油質(zhì)量,使洗油黏度增大在設(shè)備內(nèi)流通困難,吸取苯族烴能力下降,從而影響苯的產(chǎn)量, 而且使洗油質(zhì)量降低,再生器使用頻次增加,導(dǎo)致洗油的浪費,使生產(chǎn)成本增高。
電捕焦油器設(shè)備制作、裝置技能需求:
1、制造、裝置技能需求詳見圖紙技能需求。
2、電捕焦油器設(shè)備的質(zhì)量保證體系:本設(shè)備是經(jīng)過實踐查驗的,滿意國家和行業(yè)對環(huán)境保護和勞動保護的需求,各項指標優(yōu)于國家標準。選用的制造技術(shù)、電暈極、電暈絲裝置、焊接技術(shù)、蜂窩板等。我們公司對設(shè)備在查驗、材料、包裝出廠、安裝調(diào)試、制造等進程,采取質(zhì)量保證和質(zhì)量操控措施,保證規(guī)劃、制造全過程的質(zhì)量操控,滿足項目設(shè)備各項指標的需求。
電捕焦油器檢修和驗收標準
內(nèi)部檢查:
1、設(shè)備內(nèi)無金屬片,木材,布,銹蝕,鐵屑等雜物;
2、電暈線應(yīng)位于每個蜂窩管的中心,允許偏中心±8mm.當超過允許值時,電暈線上端可用扳子彎曲上吊架上的吊鉤,電暈線的下端可調(diào)整調(diào)節(jié)鉤,使之調(diào)整在允許值內(nèi);
3、高壓瓷瓶擦拭干凈見本色,外觀無劃痕裂痕,空試后無燒黑現(xiàn)象瓷套筒外表光滑,套筒表面無雜物,無裂痕劃痕;
外部檢查:
1、零部件齊全,操作裝置靈活完好,加熱器無燒壞現(xiàn)象,刀閘閉合緊密;
2、設(shè)備接牢靠,設(shè)備和維護屏蔽的接地電阻值不高于4Ω;
3、設(shè)備絕緣,電捕焦油器及高壓電纜高壓隔離開關(guān),硅箱用2500V搖表測定,絕緣電阻不低于75MΩ。一次側(cè)低壓線路及裝置用500V搖表測定, 絕緣電阻值不低于0.5MΩ。
